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    粉煤灰超细微粉磨细技术

    2011-04-06 11:04:41  来源:王玉刚

                                                                      粉煤灰超细粉磨技术

                                                                盐城紫光建材设备有限公司           王玉刚

          粉煤灰的主要化学成分为SiO2、Al2O3和Fe2O3,高钙灰则含有较多的CaO。早在1914年,美国人Anon发表了“煤灰火山特性的研究”,首先发现粉煤灰中氧化物具有火山灰特性。而对用于水泥和混凝土的研究,是由美国伯克利加洲理工学粉磨中心的RE维斯在1933年后开始的。由于水泥和混凝土中可以大批量用粉煤灰,因此,其应用一直是我国水泥界研究的重点。粉煤灰在混凝土的利用,主要产生三种效应:火山灰活性效应,即水泥水化产生的Ca(OH2)将激发粉煤灰的活性,使之反应生成以C-S-H凝胶为主的胶凝物质;形态效应,即粉煤灰的颗粒形态所决定的,当微珠含量大于50%时,流动性提高,减少混凝土的用水量,改善混凝土的工作性质;微集料效应,即小于45μm筛余的微粉可填充混凝土中的孔隙,与Ca(OH2)反应生成的凝胶也可填充微小孔隙,使混凝土更加致密。粉煤灰细磨后,不但可以加快熟料颗粒的水化速度,还可以提前破坏粉煤灰密实的球形外壳,加快粉煤灰的火山灰反应,从而提高水泥早期强度。粉煤灰原灰或粗灰经管磨机高细粉磨至一定细度后,制成粉煤灰掺合料掺入混凝土后,不仅可以取代部分水泥的煤、电、石灰石等消耗,降低混凝土的成本,保护环境,而且可以提高混凝土的后期强度,改善新拌混凝土的工作性,改善混凝土的耐久性,生产高性能水泥。因此,粉煤灰的高细粉磨作为粉煤灰的综合作用的一条良好的途经,必然会越来越受到相关企业的高度重视。

    但目前国内粉煤灰的粉磨普遍存在效率低、消耗高,产品细度难以控制,需水理超标等问题。例如,当前国内技术条件下,采用管磨机粉磨Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰的平均电耗分别为25KW/T~33KW/T和20KW/T~30 KW/T,仅耗电一项成本就高达每吨13元~20元,造成国内粉煤灰粉磨利润空间缩小,经济效益不理想。

    1.0粉煤灰管磨机效率普遍低下的原因是多方面的,

      1.1、磨内物料流速过快

      入磨粉煤灰粒度一般在1mm以下,表面积150~230m2/kg,粉煤灰进入第二仓细度更细,比表面积在290~330m2/kg以上,加上粉煤灰表面光滑,含有大量球形玻璃体,流动性能好。粉煤灰流动速度快,容易造成:

      (1)粉煤灰在管磨机内停留时间过短,一般只有几分钟,研磨时间不足,产品细度容易跑粗:(2)磨内料球比严重偏低,研磨体粉磨能力难以发挥。在下常生产时停磨打开磨门检查,常常只见研磨体而看不到粉煤灰,在实际生产时球砸球,球砸衬板现象严重,造成能量的损失,也增大了衬板、研磨体等金属材料的消耗。

      为了控制粉煤灰的流动速度,达到合理的料球比和一定的研磨时间,可在粉煤灰管磨机内使用减慢物料流速的技术装置,如ZG复合式隔仓板、溢流型出口篦板、溢流圈等。浙江三狮水泥有限公司、安徽宣城发电厂、信阳大唐发电厂等单位的粉煤灰管磨机使用这些技术措施后,粉煤灰流速都降到了0.6m/min以下,有效改善了磨内工况,提高了磨机产、质量,减少了研磨体消耗,并大幅降低了生产噪音,改善了工作环境。

      1.2 严重的过粉磨

      在普通粉煤灰管磨机内还存在严重的过粉磨问题,导致产品产量、质量下降。从粉磨工艺来考察,在粉磨过程中,物料在磨内沿着磨机从磨头到磨尾的纵长方向上的细度发展,由粗到细,直至出磨细度为合格料,似乎形成一个合理的细度梯度。若进一步深入分析,从纵向的每一点的横截面上来看,物料颗粒粗细悬殊,细度极不均匀。在粉煤灰管磨机后仓内的每一个横截面上,45μm以下的合格料都占大多数,但同时也存在一定量的不合乎细度要求的粗物料。为了达到出磨细度的要求,只好用过长的粉磨时间来完成。这样,在磨内沿着磨机纵向的粉磨物料,在细度发展过程中,由磨头到磨尾合格料的百分含量越集越大,但必须要等待全部物料达到细度指标合格后,方可排出磨外。

      由于合格料不能及时排出磨外,它们对较粗的物料的进一步粉磨起缓冲和阻磨作用,耗费过多的粉磨时间使粉磨效率无法提高。同时,由于部分粉煤灰被过度粉磨,产品比表面积过高,需水量超标,粉煤灰产品的性能及经济价值下降。

      减少粉煤灰过粉磨的关键:一是研磨体级配要恰当,避免将粉煤灰中大量的玻璃微珠过度粉碎。二是采取有效的技术措施,及时排出磨内合格细粉。

      1.3 各项技术参数不合理

      粉煤灰管磨机的重要技术参数包括:前后仓仓长比、研磨体级配和填充率、磨内风速等。普通粉煤灰管磨机常见的问题是:

      1.3.1前后仓仓长比不合理,粗磨能力有余而细磨能力不足:

      1.3.2*仓研磨体级配有误,*常见的是使用的球径偏大,粉磨能量过多地消耗在球砸球,球砸衬板结上:

      1.3.3磨内风速过高,细度跑粗,产品质量难以保证。根据我们的试验结果和实际生产经验,通过制定合理的各项技术参数,完全可以解决上述各种问题,大幅节能降耗,提高产品质量。例如浙江三狮水泥有限公司、安徽宣城发电厂、广西隆安水泥厂等单位等粉煤灰微粉公司,各项技术参数在作了合理的调整后,粉煤灰管磨机台时产、质量都有明显的提高。

      1.4水泥管磨机的技术特点

      经过多年的研究,我们发现粉煤灰与水泥的粉磨在多个方面都有各自不同的特点和规律。

      1.4.1从粉磨机理来看,粉煤灰的粉磨只有体积粉碎与表面粉碎两种模型,粉磨对于45μm以下细粉煤灰(玻璃微体)几乎不起作用,这与水泥的粉磨又是不同的。水泥与粉煤灰粉磨的这些特点,决定了它们在粉磨工艺过程、研磨体级配、仓位布置等等方面各有其规律,才能达到高产、优质、低消耗的目的。

      1.4.2从产品性能要求来看,水泥*看重的是粉磨对提高早期强度的效果,对比表面积,水泥颗粒分布有特别的要求,而粉煤灰作为混凝土掺合料,被看重的是对混凝土工作性及耐久性的改善和提高,对需水性有特别的要求,因此二者在细度、颗粒级配上要求是不同的。

      1.4.3从粉磨的物料来看,水泥熟料中占70%以上的阿利特、贝利特是离子晶体结构,结它们的粉磨需要破坏高强度的离子键;而粉煤灰中占50%~80%的是相互粘连在一起的玻璃微珠,物料的粉碎主要是打断细小球形玻璃体之间的粘连。

      1.5目前国内粉煤灰管磨机,无论是磨内结构还是各项技术参数,与水泥磨比较都没有大的改变,缺乏针对性。粉煤灰管磨机完全套用水泥管磨技术,在理论上是不科学的,实践上也不可能达到应有的效率。比如,磨内筛分技术应用于水泥粉磨能取得良好的效果,但是一些企业用之于生产粉煤灰效果并不理想,这是因为粉煤灰入磨物料粒度基本小于1.5mm,经过*仓的粗磨后,细度更细,一般能达到0.6mm以下,普通筛分装置根本起不到筛分的作用,反而会加快粉煤灰的流动速度,恶化磨内工况。又比如,粉煤灰管磨机*仓研磨体对物料的粉磨,要求既要有较强的冲击力,又要有较强的研磨能力,这样才能与粉煤灰的粉磨机理相造应,才能有较好的效果,套用水泥磨的阶梯衬板,沟槽衬板或小波衬板等,都无法满足要求。我们专为粉煤灰粉磨过程的特点,就取得了良好的提高粉磨效率的结果。

      1.5.1、磨机的仓数及仓长比:针对入磨粉煤灰粒度小,易破碎、水份要求略高及产品要求细等特点,磨机确定为两仓磨。一仓为细碎仓,二仓为研磨仓。并做到在保证粉煤灰在一仓内能得到充分细碎并稳产高产的同时,尽可能的调整二仓的长度,以延长粉煤灰在二仓的研磨时间。由于粉煤灰产品要求细,入磨粒度小,产量仅为同细度水泥的1/2强。由于磨内物料变少,研磨体之间的摩擦力加大,磨内温度升高,粉煤灰在研磨过程中流速过快容易跑粗。因此为了确保磨机产量的稳定和研磨能力的发挥,磨机仓长比的必须合理。

      1.5.2、研磨体及其级配一般的开流管磨机在细碎仓内均采用钢球为研磨体,平均球径视入磨物料的粒度,水分来确定。而针对粉煤灰粒度小,流动性好等特点,必需调整破碎能力,强化研磨能力。因此要根据磨机的衬板结构特点选择合适的研磨体,以保证在细碎仓的既破碎又兼粗磨的功能实现。在磨机的研磨仓我们全部采用微型钢段,通过增加研磨体比表面积的方式,达到提高研磨能力的目的。

      1.5.3、内筛分装置使磨机研磨仓内的微型研磨体发挥*大研磨能力的前提是必须将其所研磨的粉煤灰粒度限制在一定范围之内,如颗粒过大,微型研磨体将无能为力。而所担当这一任务的,就是我司粉磨中心“新型高细磨”技术的核心-ZG磨内弧型筛分装置。但这一弧型筛分装置也必须根据物料在破碎仓的筛余曲线、物料的水分、产质量要求以及安装时与磨机配套性来确定并重新设计。因此我们紫光公司根据磨机的规格,粉煤灰在细碎仓内的细度,粉煤灰水分、产、质量要求等设计了与之相应的筛分装置,以确保研磨仓内微型钢段研磨能力的发挥及产、质量达标。

      1.5.4、磨机衬板针对粉煤灰的特性及产品的质量要求,要达到高产、优质、低耗、高效的目的,必须挖掘磨机的潜在能力,而在磨机功率、研磨体形式、装载量、级配等确定后,对磨机的衬板进行与之相应的重新设计十分必要。传统的衬板(*常用的如阶梯、大波纹、小波纹等)是根据水泥熟料的易磨性,常规的入磨粒度和研磨体及水泥的产质量要求设计并与之相适应的。而对于粉煤灰的特性、产质量要求以及研磨体的形式、级配则明显不足,应有所改变。在细碎仓,如果采用常规形式的衬板,如阶梯、小波纹等。由于阶梯衬板对于钢段提升的高度过高,则使钢段无法抛落在物料聚集的部位;而小波纹衬板又带段能力不足,钢段提升高度不够,均影响破碎效率。因此,为了使这一级配的钢段实现既能破碎又兼粗磨的功能,我们重新设计了提升能力介于阶梯式和小波纹衬板之间的双波纹衬板,较好解决了在细碎仓使用钢段担当破碎又兼粗磨的问题。在研磨仓的衬板,为了提高微段的研磨效率,必须适当的加大带段能力,增加微段的动能及运动范围,因此设计出比小波纹衬板的波纹数量减少,加大波纹高度的新型三波纹衬板。提高了微段的研磨效率,效果良好。另外,为了克服因研磨仓加长,钢段段径减小可能导致的钢段运动中的“涡流”现象,我们设计了高效“活化衬板”和溢流档料环,使其均布在研磨仓内,减缓“涡流” 现象的产生,扩大微段的运动范围,增强研磨能力。结果表明,新设计的衬板达到了预期的目的。

    1.5.5、出料篦板为了达到提高研磨效率的目的,除了增加研磨体的研磨面积和增大研磨体的动能外,还要设法延长粉煤灰在研磨仓内的停留时间,控制料段比,加大研磨机会。为了减缓粉煤灰在研磨仓内的流动速度,增加研磨时间,我们对出料篦板根据粉煤灰微粉的产质量要求,设计了强溢流型出料篦板,通过精密加工和安装,达到增加料段比,延长粉煤灰在研磨仓内的停留时间,加大研磨机会,提高产品比表面积的目的。综上所述,我们始终围绕着粉煤灰的粉磨特性及矿粉的产、质量要求,有针对性的对磨机内的各个环节进行了改进。几乎可以说,除了磨机筒体,磨头衬板、及衬板螺栓外,磨内所需的一切配件都重新进行了设计和改进,达到并超过了预期的效果。开发出了真正意义的“闭路粉煤灰微粉管磨机”。

    2.粉煤灰闭路粉磨技术

    盐城紫光公司联合了国内粉煤灰综合应用**的院校南京工业大学材料科学系,成功研制开发了粉煤灰磨细专用的球磨机,将燃煤电厂排放的原灰或者粗灰进行磨细,达到成品灰细度。由于电厂经过分选的粉煤灰粗灰里还含有大部分细灰,在球磨机前增设一台分选设备,先将粗灰里的细灰选出来,粗灰回球磨机进行研磨,研磨过的粉煤灰再次进行分选,分选后将粗灰再次重新返回球磨机进行超细研磨,整个系统形成闭路循环粉磨,生产出能配制高性能砼的高级掺合料(微粉),大大提高了粉煤灰综合利用的经济效益,能够实现粉煤灰的全部综合利用。

    2.1.磨细系统流程

     ZG系列粉煤灰超细球磨机系统主要由原灰仓,辅料仓、螺旋给料机、电子计量称、粉煤灰专用球磨机、选粉机、气箱脉冲布袋除尘器、引风机、螺旋输送机、斗式提升机、给料机、控制系统等组成;系统直接由原灰仓下取灰,经螺旋给料机给料,电子称称重后由空气斜槽输送进入磨头提升机,由提升机喂入选粉机进行磨细前的分选,分选后的粗灰经空气斜槽送入磨机进料口,进入球磨机研磨,经磨机研磨后的物料中含有大量细灰,再次由提升机喂入选粉机分选,分选出的细灰经后续输送设备送入成品灰库,磨机尾部配有收尘系统进行收尘,采用此种闭路研磨工艺与开路(无选粉机)系统相比可提高台时产量30~40%以上

    3  结语
      综上所述,目前国内粉煤灰管磨机普遍存在的问题是:磨内物料流速过快,料球比偏低、严重的“过粉磨”、各项技术参数不合理以及研磨体级配、衬板、隔仓板、出口篦板结构缺乏针对性,它们是粉煤灰管磨机效率低、电耗高的主要原因。针对这些问题,盐城紫光司成功开发了“闭路粉煤灰微粉管磨机技术”对粉煤灰管磨机粉磨过程进行系统的改造,取得了良好的社会经济效益,已在国内数十家企业得到应用,证明一般能提高粉煤灰管磨机台时产量35~40%,节电25%以上,并能提高粉煤灰的质量等级,应用前景广阔。我们愿与致力于粉煤灰加工领域的同仁一道,为我国的资源再利用,生态环境保护和国民经济可持续发展尽绵薄之力。


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    王主任 先生
    销售部门经理/销售人员
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